发动机凸轮轴(发动机凸轮轴优化设计)

发动机凸轮轴

摘要:提高汽车燃油经济性的方法有很多,减轻发动机重量是其中重要的一种解决方法。本文基于动力学分析,在保证凸轮轴平稳性、耐磨性、抗扭强度以及其本身的使用性能的条件下,对发动机关键部位凸轮轴进行结构优化,最终实现了发动机的轻量化、低成本以及节能环保的目的。经试验验证,优化后的凸轮轴有效地提高了发动机的质量功率比。
1 概述
凸轮轴是发动机的重要部件。凸轮运动规律直接影响发动机的功率指标、排放指标等,起着举足轻重的作用。降低凸轮轴质量对减少发动机排量有积极的作用。随着发动机转速的不断提高,对凸轮轴运动的平稳性、耐磨性、抗扭强度、以及疲劳寿命提出了更高的要求。在满足上述要求的情况下,实现发动机的轻量化、低成本、以及节能环保的目的。
2 配气机构动力学分析
本文选取大众某款发动机为研究对象,配气机构如图1所示:

图1 配气机构简图
2.1 利用CATIA进行三维建模
    首先使用CATIA软件对目标配气机构进行建模,如图2所示: 

图2 配气机构三维建模图
2.2 运用ADAMS建立凸轮轴动力学分析 
本文所研究的配气机构是在凸轮轴转速为3000r/min时的动力学分析,已知凸轮轴动力学分析模型参数如表1:
表1:凸轮轴动力学分析模型参数

符号 含义
K (N/m) 气门弹簧刚度  24000
△x(mm) 气门弹簧预压缩量  0.018
μ 凸轮与滚珠摇臂摩擦系数  0.001
R (mm) 凸轮基圆半径  16
  气门弹簧质量 0.0257
  气门组量  0.0985

转速为 3000 r/min 时,凸轮轴转动5圈,计算分析气门的动力学升程、速度、加速度、凸轮与滚珠摇臂接触力随凸轮轴转角变化情况,计算结果如下图所示,图中位移单位为mm ,速度单位为mm/s ,加速度单位为mm/s2 ,接触力单位为 N。将建立好的配气机构以及参数导入ADAMS软件得到动力学仿真结果如图3所示: 

图3 ADAMS动力学仿真结果
从曲线可知,气门运动平稳,气门升程在8mm左右,与原发动机实际运行结果一致。气门速度曲线连续,无飞脱现象,由于曲线显示5圈的运动状况,加速度曲线变化比较明显,每圈平均最大加速度为4000m/s2 ,凸轮与摇臂平均最大接触力为900N,符合实际情况。可知建立的动力学模型符合配气机构实际运行状态,能够为下面的瞬态动力学分析提供基础。
3 凸轮轴瞬态动力学分析
瞬态分析可以确定承受任意时间变化载荷结构的动力学响应。凸轮轴转动时,凸轮在不同时间所承受的应力、扭矩等是变化的,为了得到精准的受力状况,需对其进行瞬态动力学分析。凸轮轴受力主要是凸轮在运转过程中的自身的惯X,燃气压力以及气门弹簧力,为了方便进行瞬态动力学分析,假设受力形式为集中力,规定受力集中部位。
将建立好的凸轮轴模型导入workbench中,并划分表格,添加约束。瞬态动力学结果分析如图4所示:

图4 凸轮轴瞬态动力学分析结果
其中,每一个气缸做功时均有一组数据,这里由于篇幅所限,只取其中的最大值,其结果如表2所示:
表2凸轮轴瞬态动力学分析结果

最大主应力最大等效应力
最大变形量 0.046264mm
123.25Mpa
98.878Mpa

查表可知:45号钢屈服强度355Mpa,安全系数为2.5,许用应力142Mpa。由实际状况可知:满足使用要求,凸轮轴最大挠度不能超过0.5mm。经比较,原凸轮轴满足使用要求。
4 基于最优算法与工艺要求,完成凸轮轴结构优化
为了扩大轴中心孔,降低凸轮轴质量,通过观察凸轮轴中心孔直径变化时,凸轮轴所受的等效应力与总变形的变化情况,来保证等效应力与总变形在一定范围内,使凸轮轴满足使用功能。凸轮轴的初始参数如表3所示:
表3 原凸轮轴初始参数

输出参数最大等效应力
输入参数 凸轮轴内孔直径D 16mm
最大变形量 0.46264mm
98.878Mpa

系统在15~20之间随机生成9个数,作为内孔直径的大小,进行计算。所得数据拟合曲线如图5所示:
 
图5  Design Explorer运算数据拟合曲线
由图5可知,随着内孔直径的增大,凸轮轴的最大变形量与最大等效应力均增大。当内孔直径为18.75mm时,凸轮轴最大等效应力为121.97Mpa,接近许用应力,使得工作不太安全。所以内孔直径应小于18.75mm。当内孔直径为18.125时,凸轮轴最大等效应力为114.95Mpa,满足使用功能。 
为了获得更精确的数据,我们以0.02为间隔由小到大对凸轮轴内径进行取值,所得关键数据如图6所示:

图6 凸轮轴内径精确取值运算数据
为方便加工工艺,确定凸轮轴优化后的内孔直径为18mm。
5 检验优化结果
5.1 数据分析
    优化后的凸轮轴内径为18mm。当内径扩大时,整个凸轮轴的质量、变形量和等效应力都会发生变化,其前后对比如表4所示:
表4凸轮轴优化前后对比

初始值优化值变化值变化率

凸轮轴内孔直径D(mm) 最大变形量(mm) 最大等效应力(mm) 质量(g)
16 0.046264 98.878 1101.747
18 0.055218 113.61 944.9045
2 0.008954 14.732 156.8X
12.5% 19.35% 14.90% 14.26%

优化后的凸轮轴最大变形量为0.055218,最大等效应力为113.61,均满足使用要求,同时质量减轻156.84g。
5.2 发动机台架实验验证
    为了进一步验证凸轮轴的可靠性,我们将凸轮轴安装到发动机内进行台架实验,验证凸轮轴是否可靠,优化结果如何。优化结果如图7所示:
 

图7 优化后凸轮轴台架实验数据
    安装优化后凸轮轴的发动机质量从原来的113.85g减少到113.69g,同时功率从80kw提高到了84kw,功率质量比从0.702 kW/Kg提高到了0.739kW/Kg。
6 结论
优化后的凸轮轴内径为18mm。对比原凸轮轴,优化后的凸轮轴内径增大了2mm,在保证凸轮轴正常工作的情况下使凸轮轴减少质量156.84g,减少率为14.26%。通过台架实验表明安装优化后的凸轮轴的发动机质量减轻,功率上升,从而使得发动机的功率质量比有所上升。与此同时,保证了凸轮轴的平稳性、耐磨性、抗扭强度以及其本身的使用性能,从而实现了发动机的轻量化、低成本以及节能环保的目的。

  作者信息:姓名:张敏捷,韩飞单位:上海工程技术大学

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